隨著膩?zhàn)臃坌枨笤鲩L(zhǎng),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保要求提高,傳統(tǒng)生產(chǎn)模式弊端凸顯:成本高、在節(jié)能減排方面壓力大??寺逯Z斯氫氧化鈣生產(chǎn)線嚴(yán)格把控煅燒、消化、干燥、改性等環(huán)節(jié),為生產(chǎn)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的膩?zhàn)臃鄣於ɑA(chǔ)。
消化:采用逆流消化系統(tǒng),生石灰與水比例10:7,消化時(shí)間延長(zhǎng)至25分鐘,使氫氧化鈣顆粒細(xì)膩,中位粒徑D50≤15μm,提升膩?zhàn)臃坌阅?。通過(guò)200目振動(dòng)篩篩選,去除未消化顆粒等雜質(zhì),保障氫氧化鈣純度。
干燥:干燥環(huán)節(jié)采用低溫干燥,溫度控制在120℃以下,避免氫氧化鈣碳化。
改性:添加0.5%硬脂酸進(jìn)行表面包覆改性,使氫氧化鈣具有疏水性,延長(zhǎng)膩?zhàn)臃郾Y|(zhì)期,提高施工性能。
打磨性差:主要原因是氫氧化鈣顆粒的粒度過(guò)粗,以及灰鈣粉在配方中的比例過(guò)高。為了優(yōu)化產(chǎn)品性能,可采取改進(jìn)措施將氫氧化鈣的細(xì)度從當(dāng)前水平提升至600目,以獲得更細(xì)膩的顆粒,從而提升產(chǎn)品的平滑度和打磨性。另一方面,適當(dāng)降低灰鈣粉在配方中的比例至8%,以減少其對(duì)產(chǎn)品打磨性的負(fù)面影響。通過(guò)這些改進(jìn),我們期望能夠顯著提升產(chǎn)品的打磨性能,滿足市場(chǎng)需求。
產(chǎn)品發(fā)黃:石灰石原料中不可避免地含有一定量的含鐵雜質(zhì),這些雜質(zhì)在后續(xù)的生產(chǎn)加工過(guò)程中會(huì)發(fā)生氧化反應(yīng),進(jìn)而影響產(chǎn)品的色澤與質(zhì)量。為了有效解決這一問(wèn)題,我們特別在生產(chǎn)工藝中增加了磁選除鐵這一關(guān)鍵工序。通過(guò)這一工序,我們能夠精準(zhǔn)地去除石灰石中的鐵質(zhì)雜質(zhì),將氧化鐵(Fe?O?)的含量嚴(yán)格控制在0.05%以下,從而確保生產(chǎn)出的膩?zhàn)臃鄣冉ú漠a(chǎn)品不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)黃的現(xiàn)象。
結(jié)語(yǔ)
克洛諾斯氫氧化鈣生產(chǎn)線經(jīng)逆流消化、低溫干燥、表面改性及嚴(yán)格雜質(zhì)控制,解決傳統(tǒng)生產(chǎn)能耗高、產(chǎn)品均一性差等問(wèn)題。使膩?zhàn)臃劬C合成本下降約25%,實(shí)現(xiàn)膩?zhàn)臃墼献灾骺煽?,在成本控制、環(huán)保性能和產(chǎn)品質(zhì)量上取得優(yōu)勢(shì)。